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00001版:一版要闻

俞欢:深耕炼化一线的“草根创新者”

——“劳动者风采”系列报道④

  □记 者 叶武杰 尹倩倩

  通讯员 王明珉

  走进中海石油舟山石化有限公司炼油厂区,看到最多的是纵横交错的冰冷管线,听到最多的是机器运转发出的单调轰鸣声。然而,就在这样的工作环境,俞欢坚守生产一线15年。他瞄准生产难题,勇于创新实践,从一名普通操作人员成长为独当一面的工艺主管工程师,用自身技能助力企业绿色高质量发展。

  上午7时许,俞欢已经提前来到了工作岗位,通过集成平台仔细确认装置各项运行数据安全稳定后,又埋头查询起石油焦品质提升的工艺方法,这是近期他在工作之余还要花大量时间思考的工艺难题。“如果石油焦品质能提升一个档次,销售价格就能提高200元一吨,对于公司来说一年就是一亿元的产值。”俞欢说,石油焦品质好关键在于灰分含量更低,然而在原材料品质不理想情况下还要降低灰分含量,并控制处理成本,就需要翻阅大量资料,找到最合适的解决办法。如果这一工艺难题得以解决,将有助于企业开拓电池负极材料市场,找到新增长点。

  技术创新是推动企业发展的不竭动力,而要技术创新,就不能墨守陈规。在同事眼里,喜欢刨根究底的俞欢善于发现问题,热爱钻研难题,办法永远比困难多。翻开《石油炼制与化工》期刊,有一篇关于延迟焦化液化气脱硫塔堵塞原因分析与解决措施的文章,这是俞欢与同事共同总结完成,一经刊发就收到了多家同行的咨询与肯定。时间追溯到2016年,俞欢在日常巡检中发现,企业针对延迟焦化液化气脱硫塔堵塞问题的解决办法,会对安全生产带来一系列问题,并会造成巨大资源浪费,还存在污染环境的风险。“这是一个行业共存的生产技术难题。”中海石油舟山石化有限公司运行二部经理贾正万告诉记者,为了攻克这一难题,俞欢牵头成立了攻关小组,在没有同行可供借鉴的情况下,几乎每天都“泡”在装置现场研究工艺流程。其间,他提出的解决方案也遇到了不少反对的声音,但他毫不气馁,充分发挥自己的专业特长和一线工作积累的经验,与小组成员反复论证项目可行性。最终在俞欢的坚持下,这一方案取得了良好效果,保证了设备安全运行,更重要的是为企业节约成本160余万元。

  在自身成长过程中,俞欢也深知一个人的能力是有限的,只有让五根手指攥成拳,才能发挥出惊人的力量。2020年,公司成立了俞欢劳模工作室,作为工作室领衔人,他毫无保留地做好技能传授工作,并积极鼓励成员参与到QC小组、技改技措项目中。“我总能看到他口袋里揣着小本子,想到什么或有灵感就记下来,待空闲时就拉上我们一起讨论。”俞欢劳模工作室监督指导组成员陈进旺说,在彼此智慧碰撞中,工作室涌现出一个个创新成果,如通过液硫池废气回收项目,可每年减少二氧化碳排放约4吨,为企业减少运行成本约116万元;通过酸性水原料罐V5102气回收项目,每年可回收硫化氢气体约15.9吨,经硫磺装置可每年回收固体硫磺约15吨等。

  2015年负责新建原料预处理装置和焦化配套改造工作,实现两套装置联合;2017年增加焦炭塔互锁确认系统,保证安全生产的同时较顺控系统节约投资150万元;2018年完成液硫池废气回收项目,每年降低运行成本116万元……自2008年进入中海石油舟山石化有限公司以来,俞欢攻克了一个个技术难关,先后获得定海区先进生产者、舟山市劳模、舟山市第二届技术创新奖、定海区职工五小评比一等奖等各项荣誉。

  “我一直认为石化炼油是一个高危行业,也一直提醒自己要将安全放在首位,不能盲目地去创新,而是为了让生产更安全。”俞欢说,工作就是一个不断学习提升的过程,任何技术都在进步更新,如果不学习就会落后,所以既要埋头苦干,更要有一种工匠精神,在技术上不断去突破创新,才能肩负起推进我国经济高质量发展的重任。

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